污水处理厂运行异常事故应急处理方法
一、水量不足
当水量不足时,工艺控制如下:
1.提升泵房尽量保持水泵平稳进水,但需避免水泵低液位运行。
2.水量在设计水量的50%以下,污水处理系统单组运行(双组系统)或间歇运行(单组系统),注意监控生化系统运行参数(DO、pH、MLSS等),及时调整工艺。
3.回流比控制在50-100%。
4.二沉池投入一半。
二、水量超过设计负荷
当水量超过设计负荷时,工艺控制如下:
1.提升泵房满负荷生产,但不超过设计负荷的变化系数。
2.粗、细格栅现场连续开启,并及时清除栅渣。
3.水量突增初期,污水处理系统曝气设备全开,注意监控生化系统运行参数(DO、pH、MLSS等),及时调整工艺。
4.加大生化池上清液、二沉池出水及总出水的抽检频次。
5.二沉池全部投入使用。
6.随着生化系统逐渐稳定,DO上升,系统氨氮较低,可考虑减少曝气设备的开启台数及开启频率。
三、污泥膨胀
当出现污泥膨胀时,值班人员应马上向生产主管汇报,通知化验室立刻采集水样,对水样BOD、COD、MLSS、DO、PH、SV进行测定和进行生物镜检,再根据现场情况初步分析污泥决定采取下列何种措施。污泥膨胀最突出的表现是污泥沉降性能指标SVI大于150%。污水中如碳水化合物较多,溶解氧不足,缺乏氮、磷等养料,水温高或pH值较低情况下,均易引起污泥膨胀。此外,超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等,也会引起污泥膨胀。排泥不畅则引起结合水性污泥膨胀。
针对引起膨胀的原因工艺调整如下:
1.缺氧、水温高等加大曝气量,或降低水温,减轻负荷,或适当降低MLSS值,使需氧量减少等;
2.污泥负荷率过高,可适当提高MLSS值,以调整负荷,必要时还要停止进水“闷曝”一段时间;
3.缺氮、磷等养料,可投加硝化污泥或氮、磷等成分;
4.pH值过低,可投加石灰等调节pH(6-8);
5.污泥大量流失,可投加5-10mg/L氯化铁,促进凝聚,刺激菌胶团生长,也可投加漂白粉或液氯(按干污泥的0.3%-0.6%投加),抑制丝状繁殖,特别能控制结合水污泥膨胀。此外,投加石棉粉末、硅藻土、粘土等物质也有一定效果。
四、污泥解体
当出现污泥解体现象时,表现现象为:处理水质浑浊、污泥絮凝体微细化,处理效果变坏等。
工艺应如下调整:
1.对进水水质进行化验分析,确定是污水中混入有毒物质时,应考虑这是新的工业废水混入的结果,应减少进水水量加大曝气量,尽快使生化系统恢复活性。
2.调整进水量。
3.调整回流污泥量控制MLSS。
4.调整曝气量,控制溶解氧在2.0mg/L左右。
5.调整排泥量。
五、污泥脱氮效果差
污泥在二沉池呈块状上浮的现象,并不是由于腐败所造成的,而是由于在曝气池内污泥龄过长,硝化过程进行充分,在沉淀池内产生反硝化,硝酸盐的氧被利用,氮即呈气体脱出附于污泥上,从而比重降低,整块上浮。所谓反硝化是指硝酸盐被反硝化菌还原成氨或氮的作用。反硝化作用一般溶解氧低于0.5mg/L时发生。
试验表明,如果让硝酸盐含量高的混合液静止沉淀,在开始的30-90mm左右污泥可以沉淀得很好,但不久就可以看到,由于反硝化作用所产生的氮气,在泥中形成小气泡,使污泥整块地浮至水面。在做污泥沉降比试验,只检查污泥30mm的沉降性能。
因此,往往会忽视污泥的反硝化作用。这是在活性污泥法的运行中应当注意的现象,为防止这一异常现象的发生,应采取增加污泥回流量或及时排除剩余污泥,或降低混合液污泥浓度,缩短污泥龄和降低溶解氧浓度等措施,使之不进行到硝化阶段。
六、沉淀池异常
6.1 出水带有大量悬浮颗粒
1.原因
水力负荷冲击或长期超负荷,因短流而减少了停留时间,以至絮体在沉降前即流出出水堰。
2.解决办法
均匀分配水力负荷;调整进水、出水设施不均匀,减轻冲击负荷影响,有利于克服短流;投加絮凝剂,改善某些难沉淀悬浮物的沉降性能,如胶体或乳化油颗粒的絮凝;调整进入初沉池的剩余污泥的负荷。
6.2 出水堰脏且出水不均
1.原因
污泥粘附、藻类长在堰上,或浮渣等物体卡在堰口上,导致出水堰脏,甚至某些堰口堵塞导致出水不均。
2.解决办法
经常清除出水堰口卡住的污物;适当加药消毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。
6.3 污泥上浮
1.原因
污泥停留时间过长,有机质腐败。
2.解决办法
一是保持及时排泥,不使污泥在二沉池内停留时间太长;检查排泥设备故障;清除沉淀池内壁,部件或某些死角的污泥。二是在曝气池末端增加供氧,使进入二沉池的混合液内有足够的溶解氧,保持污泥不处理于反硝化状态。对于反硝化造成的污泥上浮,还可以增大剩余污泥的排放,降低SRT,控制硝化,以达到控制反硝化的目的。
6.4 浮渣溢流
1.原因
浮渣去除装置位置不当或去除频次过低,浮渣停留时间长。
2.解决办法
维修浮渣刮除装置;调整浮渣刮除频率;严格控制浮渣的产生量。
6.5 污泥管道或设备堵塞
1.原因
二沉池污泥中易沉淀物含量高,而管道或设备口径太小,又不经常工作造成的。
2.解决办法
设置清通措施;增加污泥设备操作频率;改进污泥管道或设备。
6.6 刮泥机故障
1.原因
刮泥机因承受过高负荷等原因停止运行。
2.解决办法
缩短贮泥时间,降低存泥量;检查刮板是否被砖石、工具或松动的零件卡住;及时更换损坏的连环、刮泥板等部件;防止沉淀池表面积冰;调慢刮泥机的转速。
七、生化池泡沫问题
在污水处理厂的运行管理中,当发现生化池中产生大量泡沫时。立刻向生产主管汇报,根据现场情况决定采取何种措施消除泡沫。一般可以采取以下三种措施:第一,用自来水或处理后的出水喷洒生化池水面。第二,投加消泡剂,如柴油,煤油。第三,加大回流污泥量,增加生化池中活性污泥的浓度。
八、生物除磷效果差
厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于0.2mg/L,此时聚磷菌才能进行磷的有效释放,以保证后续处理效果。而好氧区的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。因此,当出水出现总磷不达标时(>1 mg/L),则视具体情况可通过调整鼓风机的充氧量和调节回流污泥量使得溶解氧在厌氧区控制低于0.2mg/L,好氧区控制在2 mg/L以上。
污水处理厂运行异常事故应急处理方法
一、水量不足
当水量不足时,工艺控制如下:
1.提升泵房尽量保持水泵平稳进水,但需避免水泵低液位运行。
2.水量在设计水量的50%以下,污水处理系统单组运行(双组系统)或间歇运行(单组系统),注意监控生化系统运行参数(DO、pH、MLSS等),及时调整工艺。
3.回流比控制在50-100%。
4.二沉池投入一半。
二、水量超过设计负荷
当水量超过设计负荷时,工艺控制如下:
1.提升泵房满负荷生产,但不超过设计负荷的变化系数。
2.粗、细格栅现场连续开启,并及时清除栅渣。
3.水量突增初期,污水处理系统曝气设备全开,注意监控生化系统运行参数(DO、pH、MLSS等),及时调整工艺。
4.加大生化池上清液、二沉池出水及总出水的抽检频次。
5.二沉池全部投入使用。
6.随着生化系统逐渐稳定,DO上升,系统氨氮较低,可考虑减少曝气设备的开启台数及开启频率。
三、污泥膨胀
当出现污泥膨胀时,值班人员应马上向生产主管汇报,通知化验室立刻采集水样,对水样BOD、COD、MLSS、DO、PH、SV进行测定和进行生物镜检,再根据现场情况初步分析污泥决定采取下列何种措施。污泥膨胀最突出的表现是污泥沉降性能指标SVI大于150%。污水中如碳水化合物较多,溶解氧不足,缺乏氮、磷等养料,水温高或pH值较低情况下,均易引起污泥膨胀。此外,超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等,也会引起污泥膨胀。排泥不畅则引起结合水性污泥膨胀。
针对引起膨胀的原因工艺调整如下:
1.缺氧、水温高等加大曝气量,或降低水温,减轻负荷,或适当降低MLSS值,使需氧量减少等;
2.污泥负荷率过高,可适当提高MLSS值,以调整负荷,必要时还要停止进水“闷曝”一段时间;
3.缺氮、磷等养料,可投加硝化污泥或氮、磷等成分;
4.pH值过低,可投加石灰等调节pH(6-8);
5.污泥大量流失,可投加5-10mg/L氯化铁,促进凝聚,刺激菌胶团生长,也可投加漂白粉或液氯(按干污泥的0.3%-0.6%投加),抑制丝状繁殖,特别能控制结合水污泥膨胀。此外,投加石棉粉末、硅藻土、粘土等物质也有一定效果。
四、污泥解体
当出现污泥解体现象时,表现现象为:处理水质浑浊、污泥絮凝体微细化,处理效果变坏等。
工艺应如下调整:
1.对进水水质进行化验分析,确定是污水中混入有毒物质时,应考虑这是新的工业废水混入的结果,应减少进水水量加大曝气量,尽快使生化系统恢复活性。
2.调整进水量。
3.调整回流污泥量控制MLSS。
4.调整曝气量,控制溶解氧在2.0mg/L左右。
5.调整排泥量。
五、污泥脱氮效果差
污泥在二沉池呈块状上浮的现象,并不是由于腐败所造成的,而是由于在曝气池内污泥龄过长,硝化过程进行充分,在沉淀池内产生反硝化,硝酸盐的氧被利用,氮即呈气体脱出附于污泥上,从而比重降低,整块上浮。所谓反硝化是指硝酸盐被反硝化菌还原成氨或氮的作用。反硝化作用一般溶解氧低于0.5mg/L时发生。
试验表明,如果让硝酸盐含量高的混合液静止沉淀,在开始的30-90mm左右污泥可以沉淀得很好,但不久就可以看到,由于反硝化作用所产生的氮气,在泥中形成小气泡,使污泥整块地浮至水面。在做污泥沉降比试验,只检查污泥30mm的沉降性能。
因此,往往会忽视污泥的反硝化作用。这是在活性污泥法的运行中应当注意的现象,为防止这一异常现象的发生,应采取增加污泥回流量或及时排除剩余污泥,或降低混合液污泥浓度,缩短污泥龄和降低溶解氧浓度等措施,使之不进行到硝化阶段。
六、沉淀池异常
6.1
出水带有大量悬浮颗粒
1.原因
水力负荷冲击或长期超负荷,因短流而减少了停留时间,以至絮体在沉降前即流出出水堰。
2.解决办法
均匀分配水力负荷;调整进水、出水设施不均匀,减轻冲击负荷影响,有利于克服短流;投加絮凝剂,改善某些难沉淀悬浮物的沉降性能,如胶体或乳化油颗粒的絮凝;调整进入初沉池的剩余污泥的负荷。
6.2
出水堰脏且出水不均
1.原因
污泥粘附、藻类长在堰上,或浮渣等物体卡在堰口上,导致出水堰脏,甚至某些堰口堵塞导致出水不均。
2.解决办法
经常清除出水堰口卡住的污物;适当加药消毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。
6.3
污泥上浮
1.原因
污泥停留时间过长,有机质腐败。
2.解决办法
一是保持及时排泥,不使污泥在二沉池内停留时间太长;检查排泥设备故障;清除沉淀池内壁,部件或某些死角的污泥。二是在曝气池末端增加供氧,使进入二沉池的混合液内有足够的溶解氧,保持污泥不处理于反硝化状态。对于反硝化造成的污泥上浮,还可以增大剩余污泥的排放,降低SRT,控制硝化,以达到控制反硝化的目的。
6.4
浮渣溢流
1.原因
浮渣去除装置位置不当或去除频次过低,浮渣停留时间长。
2.解决办法
维修浮渣刮除装置;调整浮渣刮除频率;严格控制浮渣的产生量。
6.5
污泥管道或设备堵塞
1.原因
二沉池污泥中易沉淀物含量高,而管道或设备口径太小,又不经常工作造成的。
2.解决办法
设置清通措施;增加污泥设备操作频率;改进污泥管道或设备。
6.6
刮泥机故障
1.原因
刮泥机因承受过高负荷等原因停止运行。
2.解决办法
缩短贮泥时间,降低存泥量;检查刮板是否被砖石、工具或松动的零件卡住;及时更换损坏的连环、刮泥板等部件;防止沉淀池表面积冰;调慢刮泥机的转速。
七、生化池泡沫问题
在污水处理厂的运行管理中,当发现生化池中产生大量泡沫时。立刻向生产主管汇报,根据现场情况决定采取何种措施消除泡沫。一般可以采取以下三种措施:第一,用自来水或处理后的出水喷洒生化池水面。第二,投加消泡剂,如柴油,煤油。第三,加大回流污泥量,增加生化池中活性污泥的浓度。
八、生物除磷效果差
厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于0.2mg/L,此时聚磷菌才能进行磷的有效释放,以保证后续处理效果。而好氧区的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。因此,当出水出现总磷不达标时(>1
mg/L),则视具体情况可通过调整鼓风机的充氧量和调节回流污泥量使得溶解氧在厌氧区控制低于0.2mg/L,好氧区控制在2
mg/L以上。
污水处理厂预防和处理污染事故方案
为了加强对突发性环境污染事故进行紧急预防和快速有效处理,最大限度地减轻事故危害、保障人民生命财产和环境安全,根据国家环保总局和省环保局有关环境污染事故预防和应急处理的有关要求,结合污水处理厂实际,特制定本实施方案。
一、污染事故预防和应急处理组织机构
(一)污水处理厂成立污染事故应急处理领导小组,其组成与职责
1、领导小组组成: 组 长:污水处理厂厂长
成 员:办公室主任、安全科科长、污水处理生产主管
2、领导小组职责
(1)负责对一般污染及较大污染事故应急处理的支援和协调工作;
(2)负责污水厂重大、特大污染事故的应急处理,制定安全、防护措施,避免和减轻污染危害和人民生命财产损失;
(3)及时向当地环保部门和省环保局报告污染事故的发生、危害与处理情况,通报有关部门;
(4)负责对污水厂环境污染事故预防工作进行指导和检查。(二)领导小组办公室及方案实施组、监测组的组成与分工
1、领导小组办公室主任由污水处理厂办公室主任兼任,在组长的领导下开展工作,主要任务有:
(1)协助领导小组组织完成各项职责;
(3)协助上级监测部门开展承担的应急事故监测任务。
二、预防污染事故措施:
1、化验人员须严格遵守《化验室规章制度》,做到规范操作,避免事故的发生;
2、化验人员每天须定时抽取进水口、各池体出水及总出水口的水样,避免突发性排放污染物和其它能够造成人与动植物急性中毒损害的剧毒污染物排入水体造成的危害严重事故;
3、操作人员严格按照《污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》进行操作,严禁带电作业;
4、运行人员、维护人员每班巡视三次,发现问题及时解决,如不能解决向领导小组汇报解决,厂内部不能解决则请专家解决;
5、领导小组人员须每天巡视一次污水处理厂运行情况,察看是否存在安全隐患。
三、处理污染事故措施:
(一)、实行污染事故应急处理分级负责制
污水处理厂厂长负责组织公司营运重大污染事故的应急处理,主要包括:
1、突发性排放污染物和其它能够造成人与动植物急性中毒损害的剧毒污染物,数量较多,范围较大,危害严重的事故;
2、对生态环境造成严重破坏以及造成公私财产重大损失或人员伤亡,直接影响社会安定的污染事故;
3、对周边行政区域环境造成较大影响的一般污染事故和较大污
现场,指挥应急处理工作。
(4)根据领导小组领导指令和应急需要,领导小组办公室应当立即协调组织方案实施组和监测组,携带应急物品和监测仪器赶赴现场,必要时由方案实施组组织有关专家现场协助应急处理工作。
2、事故认定与报告
(1)应急队伍到达现场进行紧急处理的同时,应当根据已取得的事故情况和监测数据,提出对事故性质和危害的认定意见,报请领导小组审定。
(2)根据指令和确认的结果,由领导小组办公室编写文件,向当地环保部门和省环保局报告。
3、现场应急处理
(1)现场应急处理必须坚持以下四条原则:
a、控制污染源,尽快停止污染物的继续排放;
b、尽可能控制和缩小已排放污染物的扩散、辐射、蔓延的范围,把事故危害降低到最小程度;
c、采取一切有效措施,避免人员伤亡,确保人民群众生命安全;
d、应急处理要立足于彻底消除污染危害,避免遗留后患。
(2)应急队伍到达现场后,应立即会同有关部门进行紧急磋商,迅速分析、收集和汇总事故发生和危害的情况。尽快开展现场监测,对事故的性质和危害程度进一步做出确切评估。
(3)对属于以往已有成功处理经验或成熟处理方案的事故,由方案实施组提出意见,经领导小组同意后实施应急处理;对属于尚无成
电厂发电机异常运行和事故处理
第一节 过负荷运行
5.1.1 发电机正常情况下,不允许过负荷运行,只有在事故情况下才允许定子短时过负荷运行.当发电机定子过负荷时,应汇报值长减负荷,在电压允许
允许范围内先减无功后减有功,直至定子电流在允许值之内。
5.1.2 发电机的转子电流正常应在额定值以内,当发生转子电流超限或过励限制器动作时,应适当减少无功,以降低转子电流,同时联系调度。
5.1.3 当发生发电机定子和转子过负荷时,应检查发电机的功率因数和电压,并注意过负荷时间不超过允许值。
5.1.4 发电机在过负荷运行时,应加强发电机定子绕组温度、主变绕组温度、及油温等监视。
第二节 发变组过激励
5.2.1 V/F超限多数发生在突然减去大量负荷或100℅甩负荷以及低周率运行时。
5.2.2 当励磁调节器V/F过激励报警时,若电压过高应适当降低发电机电压;若系统频率偏低应汇报调度,要求及时恢复频率至正常,并适当降低发电机电压。过激励过程中应注意主变有无异常情况发生。5.2.3 发电机并网时汽轮机升至额定转速后再投入励磁、升压,以防过励磁保护动作。
5.2.4 当V/F保护动作跳闸后,应检查主变、发电机、励磁回路有无异常现象,恢复时必须由检修确认,经总工批准,方可零起升压、并网。
第三节 发电机三相电流不平衡
5.3.1 发电机三相电流发生不平衡时,应检查厂用电系统、励磁系统有无异常,负序电流超过3℅时,应向调度询问并作相应处理。
5.3.2 当负序电流小于6%且最大相电流小于额定电流时,允许连续运行,瞬时负序电流允许(I2/IN)2t<6运行。
5.3.3 发电机三相不平衡电流超过定值时,应立即减少有功和无功,尽力设法减少负序电流在许可值内,同时严密监视发电机各部件温度和振动。5.3.4 若发电机三相电流不平衡是由于系统故障引起的,应汇报调度,设法消除,并应在发电机带不平衡负荷运行的允许时间到达之前,拉开非全相运行的线路开关,以保证发电机继续运行。5.3.5 若发电机三相电流不平衡是由于机组内部故障产生的,则应灭磁停机处理。
第四节 发电机温度异常
5.4.1 发电机定子绕组温度异常
1.检查分析发电机运行工况是否有过负荷或三相电流不平衡现象。2.检查定冷水系统是否正常,若不正常及时调整。
3.运行中,若某一或几点线棒温度超温,则有可能是某一或几点线棒堵塞或接线松动引起,适当降低负荷使该点温度不继续上升,如定冷水系统及运行工况正常,则应联系热工核实温度测量装置是否正常,同时汇报领导。
4.加强对发电机运行监视,控制温度不超过规定值。5.4.2 发电机转子或定子铁芯、定子端部屏蔽板温度异常。
1.应检查氢气冷却器的工作情况,氢气的进出温度及氢压是否正常。若氢气冷却系统异常,应按有关规定处理。若有关的自动调节失灵时应改为手动,并尽快消除缺陷。2.发电机三相电流不平衡或过负荷,应及时调整到允许范围。3.发电机定子端部屏蔽板温度高,应适当降低发电机无功。
4.上述各温度异常时,应联系热工校核,并及时调整使温度维持在许可范围内。
第五节 发电机振荡
5.5.1 现象
1.发电机电压表指针摆动,通常是电压降低,照明忽明忽暗。2.发电机有功、无功表指针大幅度摆动。
3.发电机定子电流表指示大幅度摆动,可能超过正常值。4.发电机励磁电流在正常值附近摆动。
5.发电机发出有节奏的轰鸣声,并与上述表计摆动合拍。
6.若失磁引起振荡,则励磁电流可能接近于零,也可能异常升高。5.5.2 处理
若发电机保护没有动作跳闸,则应做如下处理: 1.不要干涉发电机自动装置的动作,必要时可以降低部分有功负荷,若励磁调节处于“手动”方式时可以手动增加励磁,以创造恢复同期的有利条件。
2.根据GEB盘上发电机各表计变化情况,判断振荡为系统故障引起还是本机故障引起。3.本机故障引起振荡经上述处理仍不能恢复同期则应解列发电机,等处理正常后恢复并列。
4.系统故障引起振荡,系统电压降低,应监视发电机强励是否动作.如果动作,在强励动作时间内不应干预其动作,并且在强励动作后应对励磁回路进行检查。5.汇报调度,共同协调处理事故。
第六节 发电机逆功率运行
5.6.1 现象:
1.有功表指示零值以下; 2.无功表指示升高; 3.定子电流降低,电压升高。5.6.2 处理:
发电机发生逆功率运行时,逆功率保护应在规定的时间内动作跳发电机(汽机跳闸0.5秒动作,汽机未跳闸6秒动作),若在规定的时间没有动作跳闸,则应迅速手动解列发电机。
第七节 发电机主开关非全相运行
5.7.1 异常现象:
1.负序电流增大,负序保护动作报警,发变组保护出口可能动作跳闸。2.发电机出口开关发“三相不一致保护动作”报警。3.发电机热氢(转子)温度急剧上升。4.发电机振动增大,有时还伴有轰鸣声。
5.SCADA系统中有关的500kV开关有一相或两相电流为零。
6.发电机三相电流极不平衡,如主变出口开关有二相未断开,则发电机定子一相电流最大,另外二相电流较小且相等。如主变出口开关有一相未断开,则发电机定子有二相有电流且相等,另一相无电流,发电机定子三相电流的具体情况如下: 定子电流
500KV开关 A相 B相 C相 A相未断开(有电流)与C相相等 无(有电流)与A相相等
B相未断开(有电流)与B相相等(有电流)与A相相等 无
C相未断开 无(有电流)与C相相等(有电流)与B相相等
AB相未断开 最大(较小)与C相相等(较小)与B相相等
BC相未断开(较小)与C相相等 最大(较小)与A相相等
CA相未断开(较小)与B相相等(较小)与A相相等 最大
5.7.2 各种情况下的处理方法:
5.7.2.1 主变出口开关合环、解环时,一只开关有一相或二相未断开;或者在正常运行中主变出口有一只开关的一相或二相偷跳。此时,主变出口的另一只开关正常运行,发电机正常运行: 1.通过查看SCADA系统中500kV开关的三相电流数值,确认非全相的开关及其相别。2.请示调度,对非全相开关手动分闸一次。
3.若开关拒动,经确认若故障开关处在我厂500KV系统合环回路中,应请示调度解除闭锁,等电位拉开该开关两侧刀闸,联系检修处理;如果故障开关不在我厂500KV系统合环回路中,应汇报调度调整系统运行方式后隔离故障开关。
5.7.2.2 在合上主变出口刀闸后,应立即检查发电机定子三相电流和负序电流是否均为零,如果有二块表不为零则说明主变出口的两只开关虽然均处于热备用状态,但有一只开关的某一相主触头没有断开,应立即进行以下隔离操作:
1. 根据有关规定,此时汽轮机已冲转至3000转,应注意调整汽机系统维持3000转运行,使发电机有功功率近至零(为正值),严禁将汽机打闸或降低转速。
2. 通过查看SCADA系统中500kV开关的三相电流数值,确认非全相的开关及其相别。
3. 对非全相运行的开关再手动分闸一次(先解除手动解列闭锁),如果不能判断是哪只开关发生非全相,应对二只开关都手动分闸一次,若分闸无效应继续进行下列处理。
4. 请示调度:首先拉开主变出口母线侧开关的相邻开关(包括该母线上的所有开关);若故障未消除,则拉开主变出口中间开关的相邻开关(包括线路对侧开关)。
5.7.2.3 发电机在并网过程中发生非全相运行
1.手动拉开并网开关(先解除手动解列闭锁),若分闸无效应立即减少有功负荷近至零(为正值)、无功为零,禁止断开励磁电流和将汽轮机打闸,再继续进行下列处理。
2.通过查看SCADA系统中500kV开关的三相电流数值,确认非全相的开关及其相别。
3.无论是母线侧开关还是中间开关发生一相未断开,如果能够明显确认故障开关为A相或B相未断开(其表计现象如上所述),并且汽轮机和励磁系统均未跳闸,则可以用主变的另一只开关将发变组重新与系统同期并列。否则,应请示调度拉开故障开关的相邻开关:对于母线侧开关应包括该段母线上的所有开关,对于中间开关还应包括线路对侧开关。
4.无论是母线侧开关还是中间开关有二相未断开,如果汽轮机和励磁开关未跳闸,则应经同期合上另一只开关,否则应请示调度拉开故障开关的相邻开关:对于母线侧开关应包括该段母线上的所有开关,对于中间开关还应包括线路对侧开关。
5.7.2.4 发电机在正常停机解列过程中发生非全相运行
1.通过查看SCADA系统中500kV开关的三相电流数值,确认非全相的开关及其相别。
2.对非全相运行的开关再手动分闸一次(先解除手动解列闭锁),如果不能判断是哪只开关发生非全相,应对二只开关都手动分闸一次,若分闸无效应立即调整有功负荷近至零(为正值)、无功为零,禁止断开励磁电流和将汽轮机打闸,继续进行下列处理。3.无论是母线侧开关还是中间开关发生一相未断开,如果能够明显确认是哪只开关发生A相或B相未断开(其表计现象如上所述),并且汽轮机和励磁系统均未跳闸,则可以用主变的另一只开关将发变组重新与系统同期并列。否则,应请示调度拉开故障开关的相邻开关:对于母线侧开关应包括该段母线上的所有开关,对于中间开关还应包括线路对侧开关。如果不能确认是哪只开关故障,则应优先拉开母线侧开关的相邻开关,若故障未消除再拉开中间开关的相邻开关。
4.无论是母线侧开关还是中间开关有二相未断开,如果汽轮机和励磁开关未跳闸,则应经同期合上另一只开关,否则应请示调度拉开故障开关的相邻开关:对于母线侧开关应包括该段母线上的所有开关,对于中间开关还应包括线路对侧开关。如果不能确认是哪只开关故障,则应优先拉开母线侧开关的相邻开关,若故障未消除再拉开中间开关的相邻开关。
5.7.2.5 机组在运行中跳闸,主变出口开关发生非全相运行
1.通过查看SCADA系统中500kV开关的三相电流数值,确认非全相的开关及其相别。
2.对非全相运行的开关再手动分闸一次(先解除手动解列闭锁),如果不能判断是哪只开关发生非全相,应对二只开关都手动分闸一次,若分闸无效应继续进行下列处理。
3.请示调度:首先拉开主变出口母线侧开关的相邻开关(包括该母线上的所有开关);若故障未消除,则拉开主变出口中间开关的相邻开关(包括线路对侧开关)。
5.7.3 有关注意事项:
5.7.3.1 在发变组由冷备用转为热备用的操作中,不要将中压厂用母线的工作分支也同时转为热备用,应待机组并网后再将厂用工作分支由冷备用转为热备用;机组解列后,应及时将厂用工作分支由热备用转为冷备用。
5.7.3.2 发电机在未并网的情况下,如发生汽轮机的转速异常升高(包括汽轮机冲转过程中转速的异常升高),除了检查汽轮机的有关系统外,同时还应注意检查发电机定子三相电流、负序电流是否为零,如果这四块表至少有两块表不为零,则说明发电机已通过主变高压侧或厂高变低压侧与系统已连接,应立即确认并进行隔离处理。
5.7.3.3 在发变组由热备用转为运行的操作过程中,严禁提前合主变出口刀闸,应待汽轮机转速已达到3000转后再合刀闸,并且合之前一定要确认其两只开关三相均在断开状态,并确认无“三相不一致”报警信号,在合上主变出口刀闸后,应立即检查发电机定子三相电流、负序电流均为零,如果这四块表至少有两块表不为零,则有可能是主变出口开关虽然处于热备用状态但其触头没有断开,应立即确认并进行隔离处理。5.7.3.4 主变出口刀闸合上后一定要就地检查刀闸三相合闸的情况,除了检查刀闸连杆的位置外,还应认真检查刀闸的触头接触良好,不允许在远方了望或用监视镜头观察的方法代替就地检查刀闸合闸良好,以防止因刀闸触头接触不好而造成发电机非全相运行。由于机组热态启动时要求尽量缩短并列时间,因此在合出口刀闸之前应提前派人至现场等待检查出口刀闸的合闸情况。
5.7.3.5 机组正常停机应尽量采用手动与系统解列的方式(断开开关均跳和励磁连跳的压板,将有功减至近于零,无功保留5MVAR),以防止在汽机打闸、发电机联跳时发生了开关有一相或二相未跳闸的非全相运行情况,并且一旦发生此种情况发电机将会受到严重损害,因为此时汽轮机既不供汽,励磁系统也无励磁电流,其负序电流较大。所以在条件允许的情况下,应尽量创造发电机手动解列后汽轮机能够维持3000转的工况。
5.7.3.6 再次强调:①.在正常情况下,发电机并网或解列,均应使用母线侧开关进行(并网:用母线侧开关并网,中间开关合环。解列:用中间开关解环,母线侧开关解列)。
②.在并网操作中,开关的失灵压板一定要根据操作票的顺序要求在合出口刀闸之前投入(热态启动时,应适当提前此项操作)。
第八节 发电机主要表计失灵及压变回路故障
5.8.1 运行中的发电机定子或励磁回路表计,主变和厂高变回路表计指示突然消失或失常时,应按CRT上同一参数指示及其他相关表计监视其运行情况。若CRT指示也失常,则一般不应对发电机进行调整操作(特别是重要表计指示失常时)。同时应查明是表计本身故障还是二次回路故障,通知有关人员及时处理消除故障。记录仪表指示消失或异常经历的时间及仪表异常前发电机所带负荷,以便补算电量。5.8.2 发电机电压回路断线 5.8.2.1 现象:
1.发电机电压回路失压报警。2.与断线相电压有关保护被闭锁。3.励磁调节器可能发生自动切换。4.有功、无功指示减小。
5.三相电压明显不对称,与断线相电压相关的两线电压指示值大大下降,与断相线无关的一线电压指示正常。
5.8.2.2 处理:
1.根据相关表计监视发电机的运行工况,暂停对发电机的调整操作。2.若为次级熔丝熔断,则应立即更换,同时联系检修人员检查处理。
3.若为电压互感器初级熔断器熔断,检查与更换工作应由检修人员担任,处理前应做好必要的技术、安全措施,电压互感器重新投运前必须确认绝缘合格。
第九节 发变组保护动作跳闸
5.9.1 现象:
发变组出口二只主开关跳闸,励磁开关跳闸,10KV、3KV厂用中压母线工作电源开关跳闸,其对应的备用电源开关自投,有关的保护、出口继电器有报警及掉牌等现象。5.9.2 处理:
1.确认发变组出口二只主开关跳闸,励磁开关跳闸,汽机跳闸。
2.确认10KV、3KV母线备用电源开关自投成功。如未自投,确认备用进线开关无报警时,强送备用电源一次。
3.立即查明保护动作情况,作好记录,并对发变组系统的所有设备进行详细的外部检查,查明有无外在的故障现象,并做好安全措施,测量绝缘,以判明发电机、变压器等有关设备有无损坏,将上述情况汇报有关领导。
4.分析并查明事故原因,排除故障。若系外部故障引起发变组的后备保护动作,则经外部检查无异常及系统故障已消除后,经有关领导同意,可将机组重新启动并网。如有必要,在机组并网前进行零起升压试验。若系人为或保护误动(在排除了保护的故障后),可立即重新启动机组。
变压器的异常运行及事故处理
1、异常现象及处理方法
1.1变压器在运行中,发生下列故障之一时,应立即将变压器停运,事后报告当值调度员和主管领导:
(1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆炸声;(2)严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计指示限度;(3)套管有严重的破损和放电现象;(4)变压器冒烟着火;
(5)当发生危及人身和设备安全的故障,而变压器的有关保护拒动时;
(6)当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时。1.2当变压器发生下列情况之一时,允许先报告当值调度员和上级领导联系有关部门后,将变压器停运:(1)变压器声音异常;
(2)变压器油箱严重变形且漏油;(3)绝缘油严重变色;(4)套管有裂纹且有放电现象;
(5)轻瓦斯动作,气体可燃并不断发展。
1.3变压器油温的升高超过报警值时,应按以下步骤检查处理:
(1)检查变压器的负荷和冷却介质的温度,并与在同一负荷和冷却介质温度下正常的温度核对;(2)核对温度表;(3)检查变压器冷却装臵;
(4)若温度升高的原因是由于冷却系统故障,且在运行中无法修复者,应将变压器停运修理;若不需停运修理时,则值班人员应申请调整变压器的负荷至允许运行温度下的相应容量。
(5)变压器在各种超额定电流方式下运行,若油温超过85℃,应立即申请降低负荷。
1.4 变压器自动跳闸处理:主变压器无论何种原因引起跳闸,一方面应尽快转移负载,改变运行方式。另一方面查明何种保护动作。检查保护动作有无不正常现象,跳闸时变压器有无过载,输馈线路有无同时跳闸,除确认是误动作可以立即合闸外,应测量绝缘电阻并根据以下情况进行判断处理:(1)因过负载引起跳闸,在减少负载后将主变投入;
(2)因输、馈电线路及其它设备故障影响越级跳闸时,若变压器绝缘电阻及外部一切正常,瓦斯继电器又无气体,可切除故障线路(设备)后恢复变压器运行;(3)保护未掉牌并无动作过的迹象,系统又无短路,检查各方面正常,此时应检查继电器保护二次回路及开关机构是否误动作,如果误动作,在消除缺陷后,可以恢复变压器运行。如果查不出原因,应测量变压器绝缘电阻和直流电阻,并取变压器油作色谱分析,再根据分析确定是否可以恢复运行。如果发现变压器有任何一种不正常现象时,均禁止将变压器投入运行。1.5 变压器过负荷的处理方法
(1)检查变压器的负荷电流是否超过整定值;
(2)确认为过负荷后,立即联系调度,减少负荷到额定值以下,并按允许过负荷规定时间执行;
(3)按过流、过压特巡项目巡视设备。1.6 变压器油温异常升高的处理方法
(1)检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对;
(2)核对测温装臵动作是否正确;
(3)检查变压器冷却装臵,若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修理时,应报告当值调度员,将变压器停运并报告领导;
(4)在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查确认温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即联系当值调度员将变压器停运;
(5)变压器在各种超额定电流方式下运行时,若顶层油温超过105℃应立即降低负荷。
1.7 变压器轻瓦斯动作的处理方法
(1)检查轻瓦斯继电器内有无气体,记录气量、取气样(取气样前,应向调度申请退出重瓦斯保护),并检查气体颜色及是否可燃。取油样进行分析,并报告有关领导;
(2)如瓦斯继电器内无气体,应检查二次回路有无问题;(3)如气体为无色,不可燃,应加强监视,可以继续运行;
(4)如气体可燃,油色谱分析异常则应立即报告调度,将变压器停电检查。1.8 重瓦斯保护动作跳闸的事故处理(1)记录跳闸后的电流、电压变动情况;
(2)检查压力释放装臵释放动作有无喷油、冒烟等现象。油色和油位有无显著变化;
(3)检查瓦斯继电器有无气体,收集气样,检查是否可燃,观察颜色;(4)检查变压器本体及有载分接开关油位情况。(5)检查二次回路是否有误动的可能;(6)变压器跳闸后,应进行油色谱分析。(7)应立即将情况向调度及有关部门汇报。(8)应根据调度指令进行有关操作。
(9)现场有着火等特殊情况时,应进行紧急处理。1.9 冷却系统故障的处理方法
(1)全部冷却器故障,在设法恢复冷却器的同时必须记录冷却器全停的时间,监视和记录顶层油温,如油温未达到75℃则允许带额定负载运行30分钟,若30分钟后仍未恢复冷却器运行但顶层油温尚未达到75℃时,则允许上升到75℃,但这种状态下运行的最长时间不得超过1小时,到规定的时间和温度时应立即将变压器停止运行。
(2)个别冷却器故障,应把故障元件停运,并检查备用冷却器是否按规定自动投入然后再处理故障冷却器。
(3)冷却器故障,当短时不能排除故障,应使完好的部分冷却器恢复运行后,再处理故障。
(4)记录故障起始时间,如超过冷却系统故障情况下负载能力规定的运行时间,应请示当值调度员减负载或停止主变运行。(5)注意顶层油温和线圈温度的变化。1.10 有载分接开关故障的处理方法
(1)操作中发生连动或指示盘出现第二个分接位臵时,应立即切断控制电源,用手动操作到适当的分接位臵;
(2)在电动切换过程中,开关未到位而失去操作电源,或在手动切换过程中,开关未到位而发现切换错误时,应按原切换方向手动操作到位,方可进行下一次切换操作。不准在开关未到位情况下进行反方向切换;
(3)用远方电动操作时,计数器及分接位臵指示正常,而电压表和电流表又无相应变化,应立即切断操作电源,终止操作;
(4)当出现分接开关发生拒动、误动;电压表及电流表变化异常;电动机构或传动机构故障;分接位臵指示不一致;内部切换有异声;过压力的保护装臵动作;看不见油位或大量喷油危及分接开关和变压器安全运行的其它异常情况时,应禁止或中断操作;
(5)运行中分接开关的油流控制继电器或气体继电器应具有校验合格有效的测试报告。若使用气体继电器替代油流控制继电器,运行中多次分接变换后动作发信应及时放气。若油流控制继电器或气体继电器动作跳闸,在未查明原因消除故障前不得将变压器及分接开关投入运行;
(6)当分接开关油位异常升高或降低,且变压器本体绝缘油的色谱分析数据出现异常(主要是乙炔和氢的含量超标),应及时汇报当值调度员,暂停分接开关切换操作,进行追踪分析,查明原因,消除故障;
(7)运行中分接开关油室内绝缘油的击穿电压低于30kV时,应停止自动电压控制器的使用。低于25kV时,应停止分接变换操作并及时处理。1.11 差动保护动作跳闸的处理:
(1)检查变压器油位、油色有无显著变化。压力释放器有无动作和喷油、冒烟现象,油箱有无变形,套管有无闪烙,周围有无异味;
(2)对差动保护范围内的所有一次设备进行检查,即变压器各侧设备、引线、电流互感器、穿墙套管、避雷器等有无故障;
(3)检查差动变流器的二次回路有无断线、短路现象;(4)应立即将情况向调度及有关部门汇报。(5)应根据调度指令进行有关操作。
(6)当怀疑变压器内部故障时,取油样做色谱分析。1.12 变压器着火的处理
变压器着火时,应立即向当值调度员报告,并立即将变压器停运,同时关停风扇等相关设备电源,启动水喷淋系统灭火、或使用干式灭火器灭火;若油溢在变压器顶上而着火时,则应打开下部油门放油到适当油位;若是变压器内部故障着火时,则不能放油,以防止变压器爆炸,在灭火时应遵守《电气设备典型消防规程》的有关规定。当火势蔓延迅速,用现场消防设施难以控制时,应打火警电话“119”报警,请求消防队协助灭火。
2、事故跳闸处理方法 2.1变压器自动跳闸处理:
主变压器无论何种原因引起跳闸,一方面应尽快转移负载,改变运行方式。另一方面查明何种保护动作。应检查保护动作有无不正常现象,跳闸时变压器有无过载,输馈线路有无同时跳闸,除确认是误动作可以立即合闸外,应测量绝缘电阻并根据以下情况进行判断处理:
2.1.1 因过负载引起跳闸,在减少负载后将主变投入;
2.1.2 因输、馈电线路及其它设备故障影响越级跳闸时,若变压器绝缘电阻及外部一切正常,瓦斯继电器又无气体,可切除故障线路(设备)后恢复变压器运行; 2.1.3 保护未掉牌并无动作过的迹象,系统又无短路,检查各方面正常,此时应检查继电器保护二次回路及开关机构是否误动作,如果误动作,在消除缺陷后,可恢复变压器运行。如果查不出原因,应测量变压器绝缘电阻和直流电阻,检查变压器油有无游离碳,并对绝缘油进行色谱分析,再根据分析确定是否可以恢复运行。如果发现变压器有任何一种不正常现象时,均禁止将变压器投入运行。2.2 重瓦斯保护动作跳闸的事故处理; 2.2.1 记录跳闸后的电流、电压变动情况;
2.2.2 检查压力释放装臵释放动作有无喷油、冒烟等现象。油色和油位有无显著变化;
2.2.3 检查瓦斯继电器有无气体,收集气样,检查是否可燃,观察颜色;重瓦斯动作跳闸后应立即取气送检,此时不应退出重瓦斯保护压板。2.2.4 检查二次回路是否有误动的可能;
2.2.5 属于下列情况之一时,经请示有关领导批准并取得当值调度员同意后,可将瓦斯保护投信号后,再受电一次,如无异常可带负荷运行: 2.2.5.1 确无2.2.1、2.2.2、2.2.3现象,确认是二次回路引起的;
2.2.5.2 确无2.2.1、2.2.2现象,瓦斯继电器只有气体但无味、无色、不可燃。2.2.6 有2.2.1、2.2.2现象之一或瓦斯继电器的气体可燃或有色或有味时,在故障未查明前禁止再次受电; 2.2.7 取油样做色谱分析;
2.2.8 在瓦斯继电器内取气时应注意事项: 2.2.8.1 取气时应两人进行,一人监护,一人取气;
2.2.8.2 操作时须注意人与带电体之间的安全距离,并不得超越专设遮栏; 2.2.8.3 用针筒从瓦斯继电器内抽取气体,并不得泄漏,步骤如下: 2.2.8.3.1 把乳胶管的一头套在瓦斯取气阀上,另一端用皿管钳夹住; 2.2.8.3.2 慢慢放开放气阀,同时松开皿管钳,使乳胶管里的空气排出,然后再用皿管钳将乳胶管夹住;
2.2.8.3.3 用注射器针头插入乳胶管内,并慢慢抽入气体;
2.2.8.3.4 气体抽取完毕后,把针头从乳胶管中拔出,迅速把注射器针头插入硅橡胶中,并尽快送试验部门化验气体属性。
2.2.9 瓦斯经继电器内气体颜色、气味、可燃性与故障性质关系如下: 2.2.9.1 无色、无味、不可燃的气体是空气; 2.2.9.2 黄色、不可燃的是木质故障;
2.2.9.3 灰白色、有强烈臭味、可燃是纸质故障; 2.2.9.4 灰色、黑色、易燃是油质故障。2.2.10 油流速度100cm/s时动作跳闸.2.3 差动保护动作跳闸的处理: 2.3.1 停用冷却风扇;
2.3.2 检查变压器油位、油色有无显著变化。压力释放器有无动作和喷油、冒烟现象,油箱有无变无变形,套管有无闪烙,周围有无异味;
2.3.3 对差动保护范围内的所有一次设备进行检查,即变压器各侧设备、引线、电流互感器、穿墙套管、避雷器等有无故障;
2.3.4 检查差动变流器的二次回路有无断线、短路现象; 2.3.5 检查直流系统有无接地现象;
2.3.6 无2.2、2.3现象,且确认是二次设备回路故障引起的可在故障消除后,报请当值调度员同意,再受电一次;
2.3.7 无2.2~2.5现象,应对变压器进行绝缘电阻测定和导通试验。若绝缘电阻和停运前的值换算到同温度,无明显变化,导通无异常时,可请示有关领导并报当值调度员同意后可受电一次。无异常情况,可继续带负荷;
2.3.8 确定差动保护是由外部故障引起动作,且同时瓦斯无动作,则可不经内部检查,重新投入运行,否则应作详细检查后,才能重新投入运行;
2.3.9 差动与重瓦斯同时动作,则应认为是变压器内部有严重故障,故障未消除前不得送电;
2.3.10 取油样做色谱分析。
2.4 轻瓦斯动作后取气需退出相应重瓦斯保护压板。瓦斯继电器取气前,向调度申请退出重瓦斯保护。
注:集气盒:集、排气前,向调度申请退出本体重瓦斯跳闸压板;本体呼吸器:吸潮剂更换、疏通呼吸器前,向调度申请退出本体重瓦斯跳闸压板;呼吸器拆下,请及时封住管道口;调压箱呼吸器:吸潮剂更换、疏通呼吸器前,向调度申请退出载压重瓦斯跳闸压板;呼吸器拆下,请及时封住管道口。
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